La afectación del servicio eléctrico se mantuvo durante toda la jornada del sábado y continuó en la madrugada de este domingo. El Sistema Eléctrico Nacional volvió a operar con un marcado déficit de generación, según el parte oficial del 11 de enero de 2026.
La máxima afectación del día anterior alcanzó los 1.760 megavatios a las 6:30 de la tarde, coincidiendo con el horario de mayor consumo.
Comportamiento de la generación solar
Durante la jornada, los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron 3.207 megavatios hora al sistema. La máxima potencia entregada fue de 617 MW en el horario del mediodía, lo que permitió aliviar parcialmente la carga en ese tramo del día.
A pesar de ese aporte, la generación renovable no logró compensar las salidas de varias unidades térmicas ni las limitaciones asociadas al combustible.
Situación del sistema en la mañana
A las 6:00 de la mañana, la disponibilidad total del SEN era de 1.495 MW frente a una demanda de 2.010 MW. Esto provocó una afectación inmediata de 547 MW.
Para el horario de la media se estimó una afectación superior, cercana a los 850 MW, debido al incremento progresivo del consumo y la persistencia de fallos técnicos.
Averías y mantenimientos en termoeléctricas
Las principales incidencias se concentraron en varias centrales termoeléctricas del país. Permanecieron averiadas las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.
Además, se encontraban en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Estas salidas redujeron la capacidad térmica disponible en 537 MW.
Falta de combustible y lubricantes
La escasez de combustible continuó siendo uno de los factores más críticos. Un total de 96 centrales de generación distribuida, equivalentes a 884 MW, permanecieron fuera de servicio por esta causa.
A esto se sumaron otros 153 MW indisponibles por falta de lubricantes. En conjunto, las limitaciones asociadas al suministro de insumos provocaron una afectación total de 1.037 MW.
Pronóstico para el horario pico
Para el horario pico nocturno se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, con una potencia estimada de 50 MW, actualmente en proceso de arranque.
Con ese aporte, la disponibilidad total podría alcanzar los 1.545 MW, mientras que la demanda máxima se estima en 3.200 MW. El déficit previsto sería de 1.655 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones actuales, la afectación podría llegar hasta los 1.685 MW en ese horario.
